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陜西化工集團提質增效穩增長,全力沖刺四季度

日期:2024-12-6    作者:07郭

中國電石網訊:

今年以來,化工集團嚴格按照陜煤集團“五個新突破”“七個全面深化”“八個精準發力”工作部署,深化拓展“四種經營理念”,扎實推動“固根基、揚優勢、補短板、強弱項”重點工作落地見效。所屬各單位聚焦提質增效穩增長,在抓重點破難點上持續發力,實施一系列得力舉措,通過優化生產組織、細化成本管控、加強虧損治理、強化管理創新等,全力沖刺四季度,確保全年各項目標任務順利完成。

神木煤化工能源公司實現降本增效1700余萬元

今年以來,化工行業持續低迷,市場經濟整體下行,神木煤化工能源公司充分運用對標管理“金鑰匙”,通過開展5個專題對標,實現降本增效1700余萬元。

1蘭炭對標降本增效1183萬元

該公司以“降低蘭炭單耗、原煤限價采購、原煤摻配”作為破局點,先后進行數次對標活動,結合實際修訂了《特殊時期蘭炭激勵政策》,優化了按“蘭炭產量和單耗雙控制”的分級分類激勵,蘭炭爐由9臺增開到12臺。同時,自主更換8mm口徑入爐煤篩底為5mm,提高塊煤入爐率,使焦面占比降低3%,減少了油渣清理頻率。停止采購混煤、原煤,選擇采購洗中塊,同步加強周邊煤礦進場原料煤質量管理。目前,退沫率從20%降至15%;蘭炭入爐單耗平均從1.45t/t降至1.38t/t;煤焦油出油率平均從10%提升至11%;原煤庫存從10余萬噸降至3.3萬噸;蘭炭庫存從9萬噸降至5.8萬噸,實現降本增效1183萬元。

2電極糊對標降本175萬元

此前,該公司電極糊采購方式較為單一,受供應商定價約束,成本可控性極小。為了降低電極糊采購成本,經多次調研周邊電石企業采購價格后,又到神木市電石集團有限責任公司開展電極糊專項對標學習。了解基本情況后多次赴省外尋找其他電極糊廠家進行商談,最終采取多輪談判,倒逼原供應商下調價格,由原來4600/噸下調至4350/噸,按全年采購電極糊7000噸計算,降低采購成本175萬元。

3電石爐對標節約230萬元

該公司之前的電石爐開車率為96.45%,與同行業標桿企業相比仍有較大差距。為提升開車率,通過對標“求取真經”,開展了“三比五優”勞動競賽活動、建立設備維保維修臺賬、加強員工業務操作技能培訓、引進先進智能設備等,為提升電石爐開車率保駕護航。目前,電石爐開車率為98.2%4臺爐共減員12人,維修成本同比減少至17.65元,綜合節約費用230萬元,并連續兩年獲得電石行業能效“領跑者”標桿企業稱號。

4氨水降耗對標降本95萬元

2014年鍋爐脫硝改造后,該公司氨水消耗一直偏高。通過省內外對標、周邊標桿企業調研等方式,反復研討、論證,最終決定更換脫硝平臺兩臺稀釋風機,檢查氨氣門、疏通氨氣噴嘴。該項目成功投運后,每小時可降低氨水消耗量1015L,按照每年8000小時的運行時間,每噸氨水740元的采購價格計算,可節約生產成本9萬元。此外,進行了優化工藝操作,減少蒸發器出口噴嘴堵塞問題,減少氨逃逸結晶,降低氨水消耗量,為鍋爐設備“安穩長滿優”運行提供了保障。工藝改造后,氨水蒸發器出口氨氣溫度提高10-15℃,有效延長空預器滿負荷運行周期1個月,按每小時可多產蒸汽20t,每小時1000KW負荷4.2t的蒸汽耗,上網電價0.2765元計算,可節約生產成本95萬元,實現降耗與創效雙豐收。

5優化污水對標降本50萬元

該公司污水產水COD化驗一直使用傳統電磁爐手動加熱蒸煮重鉻酸鉀法進行滴定分析,存在化驗速度慢、曝氣不均勻、氧化池偏流等弊端。對標后通過加裝曝氣管道控制閥,節約用電20.35kwO級氧化池進行打孔平衡水量,達到曝氣均衡。實施無人值守模式,進一步優化崗位編制,節約人工成本28.8萬元/年。改造后污水處理實現外委轉自修,節約檢修費用約16萬元/年。現污水水質COD指標降至15-30mgL、氨氮降至10mg/L以下、厭氧池溶氧降至300ppb以下、水解酸化池溶氧降至200-500ppb、氧化池溶氧降至2000-4000ppb,累計降本50萬元。(郭義軒)

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